结露是袋式除尘器运行中最常见问题(如图18),水分是滤袋结露的最大原因,造成滤袋含有水分的原因通常是低温发生凝露,尤其在处理燃烧或高温烟气时,当滤袋表面的初始粉尘层含有水分,干燥后就会使粉尘凝结、板结(如图19)。
滤袋结露会造成粉尘在滤袋表面粘结、板结,从而导致滤袋失去弹性,不能正常过滤造成停机,加速滤袋的腐蚀、损坏。防止滤袋结露可采用以下方法:
(2)避免在除尘器阻力大时开机;在低于时,或在除尘器停机后滤袋表面有冷凝水重新开机时,应预热除尘器进口的含尘空气或预覆粉尘层。
(3)在低于时开机或除尘器在低于的情况运行时,如果进气分布不匀,容易造成除尘器壳体局部的腐蚀,因此,应避免除尘器在以下工作,或使用保温装置。
(4)除尘器的法兰、检修门或除尘器的活动装置如果密封不严,就会使外部空气渗入,从而在除尘器内部产生低温区,当处理高温废气时,就会导致低温处结露,腐蚀除尘器,造成滤袋受潮。采用除尘器停机后再脉冲反吹清洗滤袋若干次的方法,对保护滤袋有益。
运行阻力是除尘器的一项重要性能指标。一台高性能、运转良好的脉冲袋式除尘器,不仅除尘效率高,而且运行阻力应保持在1500Pa以下。如果脉冲袋式除尘器清灰时不能将粘附在滤袋上的粉尘有效去除,粉尘就会在滤袋外表面逐渐堆积堵塞而造成糊袋,不仅容易使滤袋破损,而且增加了除尘器的运行阻力,提高了除尘风机的运行负荷,运行状态不佳,运行费用增加。
造成除尘器运行阻力居高不下的主要因素是:滤袋清灰不良;滤袋结露;箱体结构不合理;一个或多个提升阀处于关闭状态。
滤袋清灰不良主要表现在:清灰次数频繁、清灰时间过长。清灰次数过频容易使滤袋纤维组织松散从而增加废气中的微细粉尘堵塞滤袋。清灰时间过长会将滤袋表面的初始粉层一并清洗掉;清灰时间过短,滤袋表面的粉尘还没有完全清洗干净就开始进行过滤,粉尘就会逐渐累积在滤袋的表面,从而造成滤袋堵塞。滤袋堵塞的主要原因是过滤风速过大、粉尘过细、粉尘具有粘性、滤袋清洗不良、滤袋受潮。
脉冲袋式除尘器一般采用压缩空气进行喷吹清灰,压缩空气含有较多油、水、杂质,如不经过净化直接喷入滤袋内,就会使滤袋受污、受潮导致结露。如果除尘器处理的是高温、高湿气体,一旦喷入冷的压缩空气,冷热交汇如达到温度就会在滤袋表面产生结露,粘附大量粉尘后造成板结。要想避免压缩空气中的杂质导致糊袋板结,就必须坚持每天打开储气罐、气源三联件、脉冲阀分气包的排污阀排除油水污物,并可在脉冲阀分气包前安装冷冻干燥机和加热器,使压缩空气进一步脱水和升温后再喷入滤袋进行清灰。
清灰系统不良会增加运行费用,这主要是因为:(1)由于清灰效果差,除尘系统的压差阻力过高,风机运行超负荷,能源损耗增大;(2)由于清灰力度不够,导致结露现象,滤袋使用寿命缩短,使整台除尘器的除尘效率降低。清灰系统不良还会引起严重安全事故:如果烟气中含有易燃易爆气体,再加上滤袋阻力的增大,可能会导致重大燃烧、爆炸等危险事故的发生。产生清灰不良的主要因素有:
脉冲阀喷吹量与气源压力相关,在相同的脉冲时间内(80ms)、不同的气包压力下,其脉冲阀喷吹量与压力成线kPa的条件下,脉冲阀的耗气量相差两倍左右。由于气包内压力高,其对滤袋的反向加速度就大,清灰效果就好。通常在夜间管网压力降低时,会造成清灰较差,从而使得滤袋阻力居高不下,影响除尘器正常运行。
脉冲阀是清灰效果好坏的关键所在,虽然近年来脉冲阀的质量得到了极大提高,压缩空气也得到净化,但脉冲阀在实际运行过程中,仍不断出现问题。
主要表现在:1)电源断电或清灰失灵;2)脉冲阀漏气;3)脉冲阀线)压缩空气压力太低,脉冲阀不启动。而在一个清灰系统中,往往会由于一只阀门漏气而导致整个系统瘫痪。
造成脉冲阀漏气的主要原因有:1)电磁脉冲阀的膜片损坏;2)膜片的垫片与出气口端面之间有铁锈、焊渣等杂物,二者无法密合,导致电磁脉冲阀漏气;3)对于淹没式脉冲阀,如果气包中的喷吹管有漏洞,就会导致压缩空气不经过脉冲阀直接进入喷吹管泄漏而影响正常清灰。
造成提升阀不工作的原因可能是:1)电源断电或清灰失灵;2)气缸损坏或卡死;3)气缸电磁换向阀线)气缸电磁阀太脏,换气口堵塞或阀芯干涸,运动不了;5)压缩空气压力太低。
袋式除尘器的阻力主要集中在滤袋上,而滤袋阻力上升又主要源于过滤风速过高会使一次粉尘层被压实,阻力急剧增加。由于滤袋两侧的压差增加会使粉尘颗粒渗入到滤料内部,甚至穿过滤料。致使出口含尘浓度增加,这种现象在刚刚清灰后更加明显。过滤风速过高,还会导致滤料上迅速形成粉尘层,引起过于频繁的清灰,从而降低滤袋寿命。
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