焦炉出焦的大量高温含尘烟气,经导焦槽上大型吸气罩捕集后,通过接口翻板阀进入集尘主管,送入蓄热式冷却器冷却,然后进入袋式除尘器净化。净化后的烟气通过风机、消音器及烟囱排入大气。通过布袋除尘器和冷却器捕集下来的粉尘经气动双层排灰阀进入刮板输送机,再由斗式提升机将粉尘送入粉尘仓,好后由加湿卸灰机定期将粉尘装入汽车运出。为节省电能,在通风机和电机之间配置了调速型液力偶合器,通过摩电道将信号传输到除尘站地面控制系统,通风机由低速转为高速时产生较大的吸力,将粉尘抽到除站进行处理,推焦后,偶合器勺管由高位转为低位,风机由高速变为低速。
在通风机由高速转为低速时,开启冷风阀及旁通阀,使除尘器在清灰时处于离线状态,同时使冷却器蓄热板冷却,为下次出焦做准备。脉冲电磁阀自动进行脉冲反吹,然后振动器振打排灰。
1.离线阀的设计:采用气缸活塞杆外置式安装方式,一般除尘器在工作状态时,即离线阀打开状态,气缸为静止状态,缸体处于上箱体的内部,受气流的影响影响离线阀的工作。气缸采用外置式安装方式,缸体不受气流的吸力影响,离线阀为可靠打开状态,同时延长气缸的使用寿命。
2.进风口设置了均流板:使得高温气流进入除尘器内,在折流板的作用下,少量的带火星的大颗粒在此碰撞和改变方向,使残存的带火星的粉尘在此降落,确保带火星的颗粒不会吸附着在滤袋上。
3.除尘器进口设有专用预喷涂装置,阻碍了多棱状、尖锐的粉尘刺激滤袋,起到保护滤袋的作用和延长滤袋使用寿命的作用。
(1)预喷涂插板阀开度调整后,没有发生喷涂管道堵塞现象,使用状况良好;风机高速降低后,装煤过程中由于吸力较低,大盖口有较大的烟尘溢出,炉顶操作环境差,而且在装煤后期,大盖口经常发生放炮现象,形成安全隐患。而且经过一段时间使用,布袋的使用时间并未延长,平均使用寿命2个月。
(2)安装阻火器后使用寿命明显延长两年时间没有发生布袋损坏的现象在炉顶观察,装煤过程中大盖口几乎没有烟尘溢出;装煤后期没有放炮现象发生。
(3)在环境改善方面,由于除尘器能够正常运行,装煤时炉顶几乎没有粉尘溢出,大大改善了现场的操作环境,而且经江苏省环境监测中心检测,除尘器的出口浓度均在20mg/m以下,除尘效率99.4%。
布袋除尘器效率的高低,主要取决绝于除尘布袋和除尘布袋上的粉尘层厚度。一般来说,滤料致密,粉尘层厚,效率就高 ; 但相应的处理气体能力降低,即过滤风速低。如何在保证高效率和除尘器压力损失稳定的同时,又能提高过滤风速,这是一个有待于进一步研究的问题。过滤风速的提高,取决于清灰方法和滤料的性能。
早期使用的袋式除尘器和布袋除尘室,没有清灰装置,过滤风速较低,即处理气体能力较低。后来用人工方法清除吸附在滤袋上的粉尘,过滤风速有所提高 ; 进而又发展到分室定期自动振打间歇式清灰的袋式除尘器 ( 机械振打、逆气流和逆气统振动袋式除尘器 ) ,过滤风速显著提高。但是,由于采用逐室切断被处理气体,依次对各室滤袋进行清灰的方法,除尘器没有充分发挥作用。近年来出现了具有先进清灰装置的袋式除尘器,如脉冲袋式除尘器就是其中的一种。这种 除尘器 是在不切断被处理气体的情况下,对滤袋进行连续清灰的 ( 运行中除尘器的压力损失和被处理的含尘气体量几乎不变 ) 。利用压缩空气 ( 其消耗最仅 . 片被处理 含尘气体的 0.13^-0.3%) r 灰和采用高效滤袋后,过滤风速达 2 米 / 分。它同机械振打清灰袋式除尘器比较,具有处理气体能力大、滤袋寿命长、除尘效率高和维护简单等优点。